據悉,國內乙烯裝置僅有的一台蒸汽過熱爐——揚子石化老區乙烯裝置BA-109爐順利停爐。據測算,該台蒸汽過熱爐的停用後,揚子石化乙烯裝置的能耗水平將在現有基礎上下降約10千克標油/噸乙烯。揚子石化老區乙烯裝置於1987年7月建成投產,裝置裂解單元採用魯姆斯公司上世紀70年代中期設計的SRT型裂解爐,爐型落後、能耗較高。實際生產過程中,存在裂解選擇性差、乙烯收率低、能耗高、耐火材料老化、熱損失較大等諸多缺點,其各項經濟技術指標與國內外先進水平有較大差距。而且原設計中沒有蒸汽過熱系統,高壓蒸汽必須在蒸汽過熱爐中過熱。由於蒸汽過熱爐能耗高,而且過熱爐一旦出現故障,還很容易影響到乙烯裝置的正常生產。
因此,國內齊魯、燕山、茂名等乙烯生產企業早在上世紀末本世紀初,就通過技術改造等措施,停用了蒸汽過熱爐。為了降低乙烯裝置能耗、提高裝置產能,從去年8月份乙烯裝置大修開始,揚子石化投資4.6億元對乙烯裝置實施節能改造,其中包括對老區的五台SRT型裂解爐實施節能改造。揚子石化採用了變頻風機技術、爐管強化傳熱技術、稀土爐管技術、空氣預熱技術以及APC先進控制技術等多項節能技術對五台裂解爐進行節能改造,同時增加超高壓蒸汽過熱系統,以取消蒸汽過熱爐。10月9日,揚子石化乙烯裂解爐節能改造中的最後一台裂解爐——老區2號裂解爐完成改造,成功投用。隨著2號爐的投用,10月10日,國內乙烯裝置僅有的一台蒸汽過熱爐BA-109爐也順利停爐。該台蒸汽過熱爐停用後,每小時可節省燃料氣約1500千克。
目前,揚子石化烯烴廠正積極採取技術改造等措施,將節省下來的燃料氣送入裂解爐作為燃料進行摻燒,以進一步降低裝置能耗。
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