中國報告大廳網訊,隨著國民經濟快速發展,不鏽鋼在各行業的應用愈發廣泛,其市場需求持續攀升。304 不鏽鋼作為常見的不鏽鋼材料,因具備耐 800℃高溫、加工性能良好以及韌性高等特性,在機械、食品、醫療等眾多行業中占據重要地位,成為當前市場上需求量最大的不鏽鋼品種之一。在精密鑄造領域,304 不鏽鋼憑藉其表面光潔度高、尺寸精準的優勢,能有效提升產品性能與可靠性,滿足市場對高品質產品的需求,同時其可循環再利用的特性符合可持續發展理念。
不鏽鋼彎管支架作為軟管與支架不同材料間的連接件,主要用於固定軟管並改變其朝向。然而,在實際的精密鑄造行業生產過程中,因其外形不規則且受生產工藝影響,常出現縮孔、卷氣等缺陷。大量縮孔的存在會直接導致鑄件報廢,致使最終成品率不足 20%,且需返工,造成較大生產損失。該零件設計要求鑄件表面光滑,不得有縮孔、裂紋等鑄造缺陷,同時需具備合適的硬度。基於此,本研究藉助 UG 軟體建模並導入 AnyCasting 軟體,對不鏽鋼彎管支架的原始工藝展開數值模擬分析,依據模擬結果優化澆注系統設計與部分工藝參數,並利用金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡等表徵手段,對工藝優化前後的樣品進行檢測分析及力學性能對比,旨在解決縮孔縮松缺陷,提升產品質量。
《2025-2030年中國精密鑄造行業市場調查研究及投資前景分析報告》指出,不鏽鋼彎管支架大體呈半圓形,底部為實心圓柱,圓弧處設有 U 形凹槽,且還有兩個 U 形凸起。底部圓柱直徑為 12mm,其餘部分平均厚度為 2.5mm,材料選用 304 不鏽鋼,其密度為 7.93g/cm³。
利用 UG 軟體對不鏽鋼彎管支架進行三維建模,底部塊體為原始工藝方案水口。經模擬分析預測,該鑄件的縮孔縮松缺陷位置位於 U 形凹槽頂部的熱節處。
分析該不鏽鋼鑄件的結構特點,其整體形狀不規則,頂部與底部厚度差異較大,U 形槽處壁厚較薄,整體屬於薄壁複雜零件。在鑄造過程中,需確保充型過程平穩,各個部位均能完整充型與補縮。根據實際生產要求與條件,不鏽鋼彎管支架鑄件採用直澆道、平注式澆口設計。一樹 20 件,出品率約為 45%,組樹方案如圖所示。
304 不鏽鋼固相線溫度為 1411.2℃,液相線溫度為 1461.9℃。型殼共六層,具體參數如下:
第一層:矽溶膠 + 鋯英粉 325 目 + 濕潤劑 + 除泡劑漿料,詹式流杯粘度值為 40 - 45s,撒 80 - 120 目鋯英砂,室溫 21℃,濕度 63%,乾燥時間 4 - 6h。
第二、三層:矽溶膠 + 鋯英粉 325 目 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 24 - 30s,撒 30 - 60 目莫來石砂,室溫 20℃,濕度 50%,乾燥時間 8 - 10h。
第四、五層:矽溶膠 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 13s,撒 16 - 30 目莫來石砂,室溫 20℃,濕度 50%,乾燥時間 8 - 10h。
封層:矽溶膠 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 13s,室溫 20℃,濕度 50%,乾燥時間 8 - 10h。
型殼厚度約 8mm,焙燒溫度為 1050℃,焙燒時間為 35min。鑄件在重力作用下沿負 Z 方向採用頂注式和自然冷卻方式,澆注溫度為 1600℃。
在進行精密鑄造數值模擬時,為獲取更高精度結果,需準確設置相關參數。本試驗在 AnyCasting 軟體中設置參數如下:鑄件材料為 304 不鏽鋼,澆注溫度為 1600℃,型殼厚度 8mm,劃分總網格數為 997375,型殼焙燒溫度為 1050℃,充型高度為 10cm,重力設置為 9.8m/s²,頂注式空冷,鑄件與型殼、鑄件與空氣之間的熱交換係數均為 1000W/(m²・K),型殼與空氣之間的熱交換係數設為 50W/(m²・K)。
不鏽鋼彎管支架的原始工藝方案充型狀態顯示,金屬液在型腔中平穩上升,在第一層鑄件有微弱衝擊型腔現象。1s 時金屬液充滿底層澆道,並開始充填最下層鑄件,3s 時充型到一半左右,6s 時鑄件充型完成,8s 時全部充型完成。
凝固順序對鑄件質量起著決定性作用。原始工藝方案的不鏽鋼彎管支架凝固順序基本遵循由外向內、由下向上的順序,符合最優凝固順序,有利於獲得高質量鑄件。80s 時開始由外向內凝固,從遠離澆口處向澆口位置凝固,679s 時鑄件已基本完全凝固。
但經數值預測模擬發現,縮孔主要出現在 U 形凹槽的頂部兩端,呈對稱分布,且缺陷主要集中在鑄件表面,此部位出現縮孔的機率接近 50%,導致鑄件質量不合格,廢品率較高,這與實際生產過程中發現的問題相符,證明數值模擬效果良好。實際生產中鑄件缺陷如圖所示,縮孔缺陷產生的原因主要是工藝參數、澆道設計、組樹方案等不合理,致使該位置不能及時補縮,從而產生縮孔縮松缺陷。為降低縮孔出現機率,解決缺陷問題,提升產品質量,需對澆注系統及工藝參數進行改進。
根據不鏽鋼彎管支架的原始工藝數值模擬結果,鑄件的縮孔、縮松缺陷主要集中在最大熱節處,即 U 形凹槽的頂端。經分析,產生這些缺陷的原因是鑄件在凝固收縮階段,內澆道部分先凝固,堵塞了補縮通道,使得鑄件在冷卻收縮時因體積收縮未得到及時補縮。
基於上述原因,在原始工藝方案基礎上對澆道進行改進,著重優化鑄件尤其是頂部 U 形凹槽的補縮設計。重新設計了以下兩種工藝方案:方案 a 是在原始工藝方案上修改,使用三分流道模架,將平注改為側注,澆口數不變,同時使易出現縮孔缺陷的 U 形槽朝下放置,利於其補縮;方案 b 是不改變鑄件與澆口,換用頂注式模架,將鑄件同樣 U 形槽朝下放置進行組樹。
在 UG 中建模並導入 AnyCasting 中進行網格劃分,方案 a 劃分總網格數為 983136,方案 b 劃分總網格數為 1008504。為對比分析兩種工藝方案,保持工藝參數與邊界條件與原始工藝方案相同,型殼厚度仍設為 8mm。優化工藝後的不鏽鋼彎管支架數值模擬結果顯示,方案 a 的鑄件縮孔產生機率在 0 - 10%,可認定已消除縮孔、縮松缺陷;而方案 b 仍在 U 形槽處出現縮孔缺陷,未解決問題。於是對方案 b 增加型殼局部淬水步驟,工藝如下:將焙燒完成的型殼從焙燒爐中取出後,立即淬水,淬水時間 3s,淬水深度 10mm,淬水完成後應立即澆注,注意澆滿並及時在澆口處撒一層除渣劑。淬水時應在水箱內放入支撐物,淬水部分與支撐物之間不能形成封閉空間,連續淬水時保持水的溫度與高度,可準備多個水箱並及時補充水。淬水目的是局部激冷,降低熱節處型殼溫度,使澆注完成後熱節處優先凝固,促進補縮,消除缺陷。經淬水工藝後的方案 b 鑄件表面縮孔縮松缺陷基本消失。對比方案 a 與方案 b,兩種方案都能基本消除缺陷,但方案 b 需增加淬水步驟,延長工時,降低生產效率,提高生產成本,且兩種方案組樹難度一致,綜合考慮採用方案 a 更為合理。
影響精密鑄造鑄件質量的工藝參數眾多,從方便生產、降本增效角度出發,本文以方案 a 為基準,分析型殼焙燒溫度、澆注溫度和澆注速度三個參數對鑄件質量的影響。
根據實際生產經驗,型殼焙燒溫度應在 1050 - 1200℃,澆注溫度應在 1560 - 1660℃。焙燒溫度與澆注溫度的選擇取決於鑄件壁厚,厚度越大,型殼的焙燒溫度應越高,而澆注溫度越低。
鋼液的澆注速度由產品結構決定,厚大件澆注時應均勻、平緩,澆口杯慢慢澆滿;薄壁件與複雜件要快速澆注;常規件速度適中、均勻即可。設置型殼焙燒溫度為 1120℃,澆注溫度為 1610℃,採用快速澆注,試製的方案 a 鑄件表面無縮孔縮松缺陷,加工後內部也無明顯縮孔縮松,符合鑄件質量要求,確定此為最佳工藝參數。
對優化後的結果進行實際生產驗證,嚴格控制相關工藝參數,得到的鑄件實物外觀良好,無縮孔縮松缺陷。經統計,優化工藝後的不鏽鋼彎管支架成品率達到 80% 以上。
藉助電火花線切割機切割工藝優化前鑄件為試樣 A,工藝優化後鑄件為試樣 B。對切割後的試樣依次用 500 目、800 目以及 1200 目粒度砂紙對 A、B 試樣進行打磨,並使用拋光機拋光,將拋光後的試樣置於無水酒精中進行超聲波清洗,得到金相試樣;後續利用王水酒精溶液腐蝕,腐蝕時間為 3 - 5min,得到腐蝕試樣。對樣品 A、B 進行金相顯微分析、硬度測試、掃描電子顯微鏡與能譜儀分析。選擇試樣光滑表面,利用布氏硬度計對 A、B 試樣進行硬度測試,各取六個點測量,結果取平均值,測試結果如下表所示:
由表可知 A 試樣硬度分布不均勻且硬度低,原因是 A 試樣存在不連續分布的縮孔,縮孔處硬度低,其餘部分硬度高,所以硬度分布不均勻。消除縮孔縮松缺陷後,B 試樣組織更加緻密均勻,平均硬度有所提升,工藝優化不僅提升了鑄件硬度,還使其硬度均勻性得到改善。
試樣 A、B 的金相圖片顯示,A 試樣縮孔在金相顯微鏡下,縮孔周圍的奧氏體呈胞狀,而在其他區域的奧氏體則為板條狀,且有明顯分界線。這是因為在冷卻凝固過程中,縮孔處冷卻速率慢,屬於 AF(逆向熱流凝固)模式。凝固時 γ 奧氏體首先析出,隨後 δ 鐵素體從液相析出,殘留的 δ 鐵素體主要集中在奧氏體晶界處,最後凝固的組織為奧氏體和鐵素體的混合組織,形成胞狀奧氏體;別處冷卻速率快,凝固模式為 FA→AF,由 δ 鐵素體率先析出,長大過程中一部分轉變為 γ 奧氏體,之後同時會析出一部分 γ 奧氏體,液相完全消失之後鐵素體再發生固態相變轉變為 γ 奧氏體,最終室溫組織為奧氏體和鐵素體的混合,形成板條狀奧氏體。由於縮孔存在,導致金屬液冷卻速率不同,未按順序凝固,使得補縮通道堵塞,凝固時內部組織不均勻,最終導致鑄件強度降低,硬度不均勻。而 B 試樣的鑄件金相圖中,視場中無縮孔等缺陷,且骨骼狀奧氏體均勻分布,這是因為沒有縮孔影響,鑄件整體冷卻速度一致,屬於 FA(順熱流凝固)冷卻模式。
藉助掃描電子顯微鏡(型號:JSM - 7900F)對 A、B 試樣基體組織進行觀察,A 試樣基體上存在許多微小縮孔,縮孔周圍的板條狀奧氏體分布雜亂且不均勻,並且存在尺寸較大的夾雜物。對試樣 A 進行 EDS 能譜分析,發現相較於基體,夾雜物中的 Si 元素含量明顯升高,結合夾雜物形貌推測其為矽酸鹽類夾雜物,由熔煉過程中鋼液的脫氧、脫硫等操作產生,屬於內源性夾雜物。縮孔與夾雜物的存在破壞了基體組織的連續性與穩定性,易形成應力集中區,導致應力過大,引起鑄件裂紋源的萌生,使鑄件失效,嚴重影響鑄件壽命。B 試樣的掃描電鏡照片顯示,基體上無明顯縮孔缺陷與夾雜物,骨骼狀奧氏體排列整齊、均勻分布。綜上,工藝優化不僅解決了宏觀的縮孔缺陷,還消除了微觀上的縮孔,使鑄件組織均勻,提高了鑄件的綜合性能。
通過對304不鏽鋼彎管支架精密鑄造工藝的深入研究,採用 AnyCasting 軟體進行數值模擬,改進組樹方式與澆注系統,有效降低了鑄件出現縮孔的機率。經分析獲得最優工藝方案,並通過數值模擬與實際生產驗證,鑄件內部無縮孔縮松缺陷,質量得到顯著改善,為不鏽鋼彎管支架的實際生產提供了重要參考。工藝優化前縮孔、縮松缺陷產生的原因是金屬液未按正確順序凝固,末端熱節處冷卻速率低,無法順利補縮。而優化後的工藝不僅解決了宏觀縮孔缺陷,還消除了微觀縮孔,使鑄件組織均勻,平均硬度及硬度均勻性均得以提升,為精密鑄造304不鏽鋼彎管支架的生產提供了切實可行的優化路徑,推動了精密鑄造行業在該領域的技術進步與應用發展 。
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